联系我们|关于188金宝博|工程案例 您好,欢迎访问天津188金宝博销售集团有限公司网站,我们将竭诚为您服务!
全国服务热线 18020089167
联系我们Contact us
咨询热线18020089167

天津188金宝博销售集团有限公司

手机:18020089167

联系人:许部长

地址:天津市东丽区大无缝物流园区内

行业资讯

无缝钢管泄漏原因剖析

来源:天津188金宝博集团发布时间:2025-12-19 09:11:25浏览:0

  无缝钢管泄漏往往不是由单一因素造成,而是“材料-制造-施工-服役”全链条中的若干缺陷叠加、扩展,最终在载荷或介质触发下形成贯穿性通道,天津188金宝博销售集团有限公司按“缺陷源头→扩展机理→最终泄漏”这一逻辑做了精心整理,把常见原因逐层拆开说明,并给出可验证的表象与典型案例,便于现场快速定位。

  材料与坯料缺陷——“先天病灶”

  连铸圆管坯中心偏析、缩松

  机理:钢水凝固时碳/硫/磷等元素向心部富集形成硬脆区+低熔点相;后续穿孔、减径时心部受三向拉应力,极易出现内折或“糖心”开裂

  表象:水压试验爆裂口呈“星形”或“杯锥状”,断口可见光亮结晶区,硫印试验呈黑心。

  案例:Φ180 mm 20# 管坯轧制 Φ89×8 mm 无缝管,在 25 MPa 水压下爆裂,宏观可见中心裂纹贯穿壁厚。

  皮下气泡与夹杂物簇

  机理:脱氧不足或中包保护不良,使 H、O、Al₂O₃ 残留在表层;热轧后形成“飞皮”或“针孔”,在高压或腐蚀介质下穿透。

  表象:外壁分布 0.2–0.8 mm 小孔,内壁对应位置有氧化色;金相可见孔底夹渣。

  表面渗铜、增碳

  机理:结晶器保护渣含 Cu₂O 或轧前二次加热喷重油,使表面 0.1 mm 内出现 0.3–0.5 %Cu 或 1.2 %C 的脆性层;后续矫直或弯管时产生微裂。

  表象:弯曲外弧侧出现 1–5 mm 短裂纹,呈“横向簇集”,磁粉探伤显示清晰。

  轧管与热处理缺陷——“制造伤痕”

  壁厚不均/减薄超差

  机理:穿孔机顶杆偏心或连轧机负荷分配不当,出现 S 形壁厚差;最薄处低于标准 15 % 以上时,内压环向应力 σθ=PD/2t 局部升高,先于其他部位屈服。

  判定:超声测厚仪周向扫描,出现连续 200 mm 长度内 tmin<0.875tnom

  表面划伤、青线、轧折

  机理:导盘粘钢或毛管回送刮边,形成 0.2–0.5 mm 深纵向沟槽;沟槽底部应力集中系数 Kt≈3–4,疲劳寿命降低 1 个量级。

  表象:沟槽与轧制方向一致,手感明显;水压试验泄漏点必位于沟槽底部。

  热处理组织异常

  机理:常化炉温度偏低或冷速过快,出现贝氏体+马氏体混合组织,硬度 > 220 HV10;后续水压或弯管时发生低温脆性开裂。

  案例:20G 高压锅炉管(20#无缝钢管在高压锅炉中应用如何?20G——高压锅炉管材料 - 天津188金宝博销售集团有限公司)因常化温度 850 ℃ 偏低,Ac₃ 未完全奥氏体化,爆破口呈亮灰色解理形貌

  管加工缺陷——“最后一公里”

  管端螺纹黑皮扣、断扣

  机理:数控车刀磨损或坯料椭圆,造成齿顶未完全切削,存在 0.1–0.2 mm 高毛刺;拧接时毛刺被压平形成泄漏通道。

  判定:API 5CT 规定手紧紧密距 A 级 ±1 P,超标即判为黑皮扣;静水压 80 % SMYS 保压 5 s 出现渗水为失效。

  淬裂

  机理:调质淬火时管端喷水冷速过大,马氏体转变体积膨胀受轴向内应力约束,形成 10–50 mm 纵向裂纹;裂纹深 0.3–1 mm,现场肉眼不易发现。

  表象:磁粉探伤显示纵向细线,荧光屏呈尖峰信号;水压试验呈“渗水不滴”失效。

  焊接与安装缺陷——“现场二次伤害”

  未焊透+条形气孔(B 级)

  机理:V 型坡口角度偏小或焊接热输入 < 0.8 kJ/mm,熔深不足;氩气保护不良,熔池黏度大,气体无法浮出。

  判定:RT 底片呈连续黑色线状,长度 > 3 mm 即判废;运行后在内压+热循环下气孔边缘应力腐蚀扩展,最终泄漏。

  错边+角变形

  机理:对口间隙 2 mm 以上且错边量 > 1.5 mm,造成局部弯曲应力;按 GB 50251,设计内压 6.4 MPa 时,附加弯曲应力可达 120 MPa,与环向应力叠加后超过 0.9 SMYS。

  表象:泄漏点必位于错边高点侧热影响区,呈“针状喷水”。

  异种钢焊接选材不当

  案例:25# 无缝管与 Cr 含量 8.6 % 的冲压弯头对接,焊后空冷生成高硬度马氏体,硬度 420 HV;在 0.6 MPa+阴极析氢环境下发生延迟氢致开裂,仅服役 10 个月即泄漏。

  服役过程损伤——“慢性病变”

  内腐蚀穿孔

  机理:含 CO₂、Cl⁻ 的天然气形成碳酸+氯离子共轭体系,局部 pH 可降至 3–4;钝化膜被击穿后点蚀速率 0.5–1 mm/a。

  表象:内壁可见“火山口”形蚀坑,外壁呈圆形穿孔;坑内可检测 FeCO₃、FeS。

  外腐蚀+应力腐蚀开裂(SCC)

  机理:防腐层破损后土壤 SRB 菌耗氢,产生 HS⁻;钢管外壁在 50–80 % SMYS 拉应力+HS⁻ 共同作用下,出现沿晶微裂纹,裂纹扩展速率 10⁻⁷ m/s 量级。

  判定:剥离防腐层可见“龟背”形裂纹,断口 SEM 呈沿晶+准解理混合形貌。

  冲刷-腐蚀

  机理:弯头处流速 > 15 m/s,液固两相流剪切断钝化膜,裸露金属与氧去极化形成电偶;壁厚以 0.3–0.8 mm/a 速率线性减薄,最终穿孔。

  表象:弯头外侧 30–60 ° 区域出现“马蹄形”凹槽,剩余壁厚 < 2 mm。

  疲劳-腐蚀

  机理:泵站启停造成 0–1.5 MPa 压力脉动,循环次数 10⁴–10⁵ 次/a;腐蚀坑底部应力集中,疲劳裂纹从蚀坑底部萌生,扩展至临界尺寸后泄漏。

  判定:在裂纹源处可见“贝壳状”疲劳辉纹,裂纹深度与 √N 成正比。

16mn无缝钢管

  第三方与误操作——“外力最后一击”

  地基冲刷悬空

  案例:排水系统泄漏导致管底土体被掏空,弯头上部覆土 3 m 自重产生附加弯矩 45 kN·m,使焊缝区环向应力增加 180 MPa,最终一次性脆断。

  机械损伤

  挖掘机齿尖撞击形成 1–2 mm 深凹坑,凹坑底部在 6 MPa 内压下局部应力达 600 MPa,超过抗拉强度;运行 3–5 天后出现泄漏。

  超压/水锤

  清管器卡堵瞬间关阀,水锤压力峰值可达设计压 2.5 倍;若管体已有 0.2 mm 深裂纹,应力强度因子 KⅠ 超过材料断裂韧度 KⅠc,裂纹瞬间贯穿。

  现场排查与验证思路

  先定位:肥皂水或氦质谱检漏仪找出泄漏点,记录外表面形貌(裂纹/蚀孔/冲沟)。

  切样:以漏点为中心 100 mm 范围切取管段,标记内外壁对应位置。

  宏观+低倍:肉眼、10×放大镜观察裂纹走向、蚀坑形状、壁厚减薄量。

  理化检测:

  化学成分(碳、硫、铜、铬)确认是否错材或渗铜;

  金相+硬度:检查组织异常、淬硬区、沿晶裂纹;

  SEM/EDS:分析断口形貌、腐蚀产物、夹杂物成分;

  测厚+超声:绘制壁厚云图,判定冲刷-腐蚀区域。

  应力复核:用应变片或有限元重新计算在内压+附加载荷下最大环向/轴向应力,与设计值对比。

  针对性预防措施

  源头:连铸采用电磁搅拌+轻压下,中心偏析 C 类 ≤ 2.0 级;管坯进厂 100 % 超声+硫印。

  轧制:连轧机采用壁厚闭环自动控(ACC),保证壁厚差 ≤ 12 %;在线涡流+超声检测,检出划伤、青线即时修磨。

  热处理:常化温度 880–920 ℃,保温时间 ≥ 25 min,出炉后快冷+回火,保证组织均匀,硬度差 ≤ 30 HV。

  管加工:螺纹采用成型刀+雾化冷却,刀尖磨损 0.1 mm 强制换刀;逐根 10 MPa 静水压保压 10 s,黑皮扣零容忍。

  焊接:氩弧焊打底+手工电弧填充,坡口 60°±5°,错边 ≤ 1 mm;RT 检测一次合格率 ≥ 95 %,返修次数 ≤ 1 次。

  防腐:三层 PE 外防腐+牺牲阳极,破损点电位 –1.05 V(CSE)以下;阴极保护电位 –0.85 V 以下,每年密检一次。

  运行:建立 GIS 与 SCADA 系统,压力脉动幅值控制在设计压 ±5 %;对 10 年以上老管线,每 3 年进行一次 ILI 内检测,优先更换壁厚减薄 > 30 % 的管段。

  只要把“材料纯净-尺寸均匀-组织韧性-焊接可靠-防腐完整-运行监控”六个环节做成闭环,就能将无缝钢管泄漏概率压到最低水平

  在甄选无缝钢管供应商之际,建议客户以专业视角审慎考量,优选行业标杆地位(无缝钢管专业厂商排名——2025中国钢管十大品牌(附:2025中国管道管材十大品牌系列完整榜单) - 天津188金宝博销售集团有限公司)的天津钢管集团,我们凭借卓越的产品品质管控体系与全流程服务保障机制,在业内树立了良好口碑,依托数十年深耕行业积累的技术积淀及持续创新研发能力,已成为众多重点工程项目的核心供应商,天津钢管集团始终以客户需求为导向,通过标准化生产流程与精细化质量管理,为市场提供性能稳定、品质可靠的无缝钢管解决方案。

在线客服
联系方式

手机

18020089167

上班时间

周一到周五

二维码
天津188金宝博销售集团有限公司联系人二维码
线